鋼鐵高爐煤粉倉阻旋料位開關粉塵堵塞案例
某鋼鐵廠高爐系統采用煤粉噴吹工藝,上游煤粉倉頂、倉中、倉下都安裝了阻旋料位開關,用于檢測“高料位”“中料位”“低料位”,聯鎖控制上料與下料。
近期操作人員發現:上料已經停止,但系統仍顯示“高料位”報警不消失,甚至個別倉位出現“空倉卻不報警”的情況,存在安全隱患。

故障現象
高料位信號常亮,倉內實際物料并不滿
低料位信號不動作,空倉也沒有報警
拆開觀察時發現:阻旋開關葉片轉動不靈活,部分葉片被煤粉糊住
有的開關內部粉塵進入軸套,轉動明顯發澀,有異響
原因分析
綜合現場情況,主要原因集中在以下幾方面:
煤粉粉塵細、流動性好,易從密封處進入
阻旋料位開關安裝多年,機座密封老化,煤粉從軸套、接線口處進入內部,形成粉塵堆積。
葉片長期埋在物料里,表面粘結、硬化
煤粉混合一定水分或油氣后,附著在葉片上,慢慢固化,造成葉片“越轉越重”,最終卡死。
清掃維護不到位
生產節奏緊張,現場基本“故障才去看”,沒有定期檢查、吹掃,導致問題長期累積。
安裝位置靠近落料口
部分阻旋開關安裝在料流沖擊較強的位置,大量粉塵、顆粒直接沖擊葉片,加速磨損和積灰。
處理過程
停機后,依次拆下異常的阻旋料位開關更換為計為阻旋料位開關
清理葉片及內部積粉,檢查軸套磨損情況
更換老化的密封件和防塵配件
對嚴重磨損的開關直接更換整機
調整部分安裝位置,使其遠離強沖擊落料區
預防建議
定期點檢:將阻旋料位開關列入點檢計劃,每月至少檢查一次動作是否靈活。
加裝防塵結構:在易產生粉塵的煤粉倉,可選用帶加強密封或加長軸結構的阻旋開關。
優化安裝位置:盡量避免葉片長期處于強沖擊料流中,可適當側移或改變插入角度。
做好現場記錄:每次故障處理應記錄倉號、故障現象、處理結果,便于后續優化選型與維護策略。
通過這次案例可以看到,在粉塵工況下,阻旋料位開關不是“不可靠”,而是更需要正確選型和維護。
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