伺服電機抖動?用這 3 個參數 30 秒搞定
一、先別換電機,先摸脈沖線
“上午剛裝的新機,下午就抖得像篩糠。”山東做貼標的王工把電話打到我這里時,第一句話不是問價格,而是“能不能先別讓老板知道我動了參數?”
其實七成以上的抖動跟電機本體無關,是驅動器“認”錯了脈沖。把示波器探頭往脈沖線上一夾,毛刺比山東饅頭還高——干擾把方波啃成了鋸齒,伺服只能“猜”位置,于是來回補差,肉眼就是抖。
二、30 秒定位:只看 3 號位、P1-02、P1-37
日系伺服(松下/三菱/安川)參數表幾千行,真管抖動的就三個:
3 號位——“指令平滑時間”
出廠 0 ms,現場調到 2 ms 以內,就能把脈沖毛刺“圓”掉,不丟精度。P1-02——“位置環增益”
單位 0.1 Hz,默認值 180(即 18 Hz)。剛性越低,數值越敢往高調;絲桿機一般 280 左右,皮帶機 120 封頂。
P1-37——“速度檢測濾波”
單位 0.1 ms,默認 50(5 ms)。電機如果“嗡嗡”空抖,先把這里拉到 150(15 ms),讓編碼器反饋先過濾一圈,再看效果。
三、現場 1:貼標機皮帶軸,抖 0.5 mm
機器 750 W 伺服,導程 10 mm 同步帶,定位完成±0.5 mm 來回晃。
步驟:
示波器量脈沖線,峰峰值 3.8 V,毛刺 0.8 V——確認干擾。
3 號位由 0→1 ms,毛刺被“吞”掉一半。
P1-02 由 180→240,剛性提升,剩余抖動降到±0.1 mm。
P1-37 保持 50 不變,因速度僅 800 rpm,無需再濾波。
總耗時 28 秒,客戶現場用塞尺復測,穩定±0.05 mm。
四、現場 2:CNC 絲桿軸,抖 0.02 mm
寧波做鋁件的小龍門,1.8 kW 伺服帶 20 mm 導程滾珠絲桿,加工面刀紋明顯。
步驟:
脈沖線屏蔽完好,示波器無異常——排除干擾。
3 號位保持 0 ms,因脈沖口是差分 5 V,干凈。
P1-02 由 180→320,剛性提高,抖動降到 0.01 mm。
出現高頻嘯叫,把 P1-37 由 50→100(10 ms),嘯叫消失,定位精度保持 0.01 mm。
全程 25 秒,客戶省了一條絲桿更換的 3000 元預算。
五、現場 3:6 軸機器人 J4 軸,肉眼可見晃
集成商反映“絕對值電機,空載也抖”。
步驟:
用驅動器自診斷,編碼器計數±1 個脈沖跳動——正常。
3 號位 0 ms→1 ms,無效,因 EtherCAT 總線,無脈沖毛刺。
P1-02 由 180→200,抖動減半;再升到 220,開始共振。
退回 200,把 P1-37 由 50→200(20 ms),抖動徹底消失。
耗時 30 秒,客戶現場錄視頻給終端驗收,一次性通過。
六、口訣背下來,下回不求人
“先平滑,再剛性,后濾波;一步一步加,共振往回拉。”
記住順序:3 號位→P1-02→P1-37,每次改完按一次“Servo On”,電機停穩再測,不要三連擊全改完才試機,否則分不清誰起效。
七、只總結事件本身
把脈沖毛刺、剛性、濾波三個參數按順序調一遍,30 秒內就能讓九成“抖動”現場安靜。
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