循環氫壓縮機PLC主機架電源模塊故障處理
1 故障發現
2015年11月25日16時04分,精制二裝置循環氫壓縮機PLC控制系統出現故障,造成循環氫壓縮機調速閥轉速下降(由原來的8000降到900r/min),并且DCS顯示通訊故障,循環氫壓縮機操作站屏幕顯示“壓縮機設定偏差;第一個磁檢單位故障警報系統”,工藝操作人員在發現轉速下降后通知了儀表維護人員,儀表維護人員檢查故障原因,發現PLC控制系統主機架掉電,沒能無擾動切換到備用機架電源上,并在機柜內聞到燒焦味道。循環氫壓縮機轉速歷史趨勢圖如圖1所示:

圖1 歷史趨勢圖
2 故障處理
首先檢查PLC控制系統主機架220V電源供電是否正常,經檢查220V電源供電正常;
檢查PLC主機架電源模塊,發現有燒焦味道,初步判定為電源模塊故障;
更換電源模塊,上電后主機架恢復正常,如圖2所示:

圖2 更換電源圖
拆卸更換下的電源模塊,發現電感線圈燒斷,至此問題查找完畢,如下圖所示:

圖3 燒壞的電源圖
3經驗教訓
煉油廠加二車間100萬噸加氫精制裝置循環氫壓縮機控制系統建成開車至今,PLC各模塊和IOP卡件已經運行20年,PLC組態畫面為DOS操作界面維護極其困難,電器件老化嚴重,卡件故障頻繁發生,在2015年下半年已經有三次停車和一次卡件故障發生,具體為在2015年7月23日和28日出現兩次DI輸入卡件故障造成C5102循環氫壓縮機兩次停車事件;2015年10月13日再次出現AO輸出卡件故障,造成循環氫壓縮機調速閥出現“失靈不動作”故障,不能進行操作控制必須停車處理;2015年11月25日出現PLC控制系統主機架電源模塊故障,造成轉速下降。
總結上述停車及故障事件,我們認為煉油廠加二車間100萬噸加氫精制裝置循環氫壓縮機控制系統應進行軟、硬件徹底升級處理,更換新的控制系統來滿足裝置安全平穩生產需求,以避免停車事件頻繁發生。
作為儀表管理人員,必須制訂機組控制系統的應急預案,遇到突發問題,采取適當措施保證機組的安穩長滿優連續運行。
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